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汽车减震器套管用钢LAX340Y410T质量提升工艺实践

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首次开发试制的汽车减震器套管用钢LAX340Y410T,圆钢表面存在通条裂纹,烂钢等缺陷.表面漏磁探伤合格率极低,探伤初检合格率仅3.13%,失效分析结果表明,缺陷产生于轧制之前.铸坯剥皮发现铸坯表面存在凹坑缺陷,铸坯凹坑缺陷剥皮去除后经加热轧制同样存在通条裂纹,烂钢缺陷,圆钢表面探伤合格率也仅30%左右.铸坯剥皮与不剥皮的生产试验比对结果表明,LAX340Y410T 应力裂纹敏感性较强,未经缓冷的铸坯在加热过程中表面容易产生应力裂纹缺陷.铸坯表面的凹坑缺陷会在加热过程中因应力集中加剧裂纹的扩展.分析认为铸坯表面凹坑缺陷的产生与亚包晶钢中加入的N 有关.LAX340Y410T 裂纹敏感性较强,铸坯进行缓冷可有效防止应力裂纹的产生.通过工艺优化调整,冶炼过程取消氮气环流,增加铸坯缓冷工序,可有效防止应力裂纹.试验结果表明圆钢表面探伤合格率由初次试制的3.13%提升至90.2%,产品质量大幅度提高.

Zhang Zhengbo、张正波

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宝武杰富意特殊钢有限公司,广东韶关 512000

套管用钢 冶炼过程 工艺优化 产品质量

中国金属学会

第十三届中国钢铁年会

2021-10-25

北京

第十三届中国钢铁年会论文集

1-5

2021