摘要
随着温度控制器市场需求的提升,竞争也日益激烈,为了提高产品竞争力,抢占市场份额,产品的质量也愈来愈受到企业的重点关注。本文基于六西格玛的分析方法与工具,针对Z公司P产品生产合格率低的问题,进行了质量改进的研究。总结归纳了产品的质量问题和失效模式,再采用定量分析质量相关数据,针对重要的项目进行调查和分析,从而采取可行的改善措施,取得了显著的改进效果。 在研究过程中,主要运用 SIPOC 流程图识别过程中的影响因子,分析得出 P产品的关键质量特性,根据当前的制程能力,设定了质量改进目标,并组建项目团队,制定了项目计划;用MSA方法验证了测量系统的可靠性,分析了温度,耐压和阻值测量系统,优化测量方法同时,发现过程的能力指标偏低的现象;之后采用鱼骨图、Camp;E 矩阵和 FMEA 分析等工具,确定产品质量问题的主要影响因素,且进一步筛选出了关键因子;通过DOE实验设计,找出影响耐压性能的显著性特征因子,研究了焊接尺寸,气体成分和气体压力对耐压值的影响关系,拟合出了回归方程;对校准箱温度场,触点加压和耐压不良进行了改进,并优化工艺参数,为其他类似产品的技术改进做了新的探索;修订产品的过程作业规范,图纸,控制计划等,验证了P产品性能提升的指标,监控了改善后的合格率分布;本次质量改进为企业获得了良好的经济效益,不仅提高了产品竞争力,而且加强了人才队伍建设,实现了设定的预期目标,进一步推动了六西格玛管理在Z公司应用和推广。