首页|基于精益生产的A公司板式家具生产线平衡改善研究

基于精益生产的A公司板式家具生产线平衡改善研究

田大伟

基于精益生产的A公司板式家具生产线平衡改善研究

田大伟1
扫码查看

作者信息

  • 1. 南京工业大学
  • 折叠

摘要

本篇论文研究对象是定制家具制造过程中的板式柜体生产线体,主要解决生产线中存在的不均衡问题,依据精益生产的原则、工具、方法,同时结合A公司的具体情况制定改进策略。我们的目标是提高定制家具制造业的生产效能,减少人力投入,增强公司应对市场竞争压力的能力。在本次项目的研究过程中,我们将重点放在板式定制家具混合流水线的运作方式及产品的制作工艺上,运用精益理念去解决问题,如优化瓶颈工序,调整人员、设备配置,从而缩短整体加工周期。经过整体改善方案的设计和方案执行,实现对板式定制家具生产线的定量和定性的优化,进而优化了整体生产制造的线体平衡性能。以下是本文的核心观点和总结: (1)对于传统的板式定制家具制造流程进行了详尽的阐述与解析,将其中的主要步骤如开料、封边、钻孔、铣槽及非标形状加工等划分为38项具体工序,通过使用作业测定来计算每个加工步骤的标准作业时间。同时描绘了工厂机器设备的位置分布图并对之做了深入的研究探讨,揭示现有的生产线上存在的诸如物流路线交错、物料运输次数频繁、物料运输路径过长的现象。接着,使用秒表测量和计算所需的时间节拍、周期时间以及生产线的机械设备数量,然后画出了生产线现状平衡图,通过分析A公司的板式家具生产线的平衡比率指数,得到的结果是目前该生产线的平衡系数仅为54.3%,而其平衡损失达到了43.7%,这表明A公司板式家具生产线的平衡率存在很大改善空间,并且在生产过程中暴露出生产节奏缓慢、流程断点较多、各工序的作业时间差距较大等问题。 (2)根据前述对生产线状况的研究成果,我们有针对性地解决了生产线均衡的问题。通过应用程序分析方法并结合ECRS原理来调整工作步骤,从而实现了降低两个步骤的目标。同时,我们也采用了5M1E技术去解析瓶颈工作的产生原因,并基于5W1H策略提出了相应改进方案。经此优化之后,工厂每日产量从原本的510件增加到了615件。此外,我们还借助人机分析法提升设备的使用效率至57.23%。最后的数据表明,采用精益的方法工具优化后,A公司板式家具生产线的平衡率由54.3%提升到77.6%。 利用精益的原则与技巧来解决问题,并以此优化了家具制作过程中的生产线均衡性问题。这不仅提升了产线效率,也为我们这类专注于板式家具生产的公司提供了一个全新的视角和理论框架。这对推动家具产业的高效化和降低成本具有积极意义。

关键词

定制家具企业/板式家具/精益生产/生产线平衡

引用本文复制引用

授予学位

硕士

学科专业

工商管理

导师

周端明

学位年度

2024

学位授予单位

安徽师范大学

语种

中文

中图分类号

F4
段落导航相关论文