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期刊信息/Journal information
钻井液与完井液
中国石油集团渤海钻探工程有限公司 中国石油华北油田公司
钻井液与完井液

中国石油集团渤海钻探工程有限公司 中国石油华北油田公司

张健庚

双月刊

1001-5620

zjyywjy@126.com

0317-2725487 2722354

062552

河北省任丘市19号信箱钻井工艺研究院

钻井液与完井液/Journal Drilling Fluid & Completion Fluid北大核心CSTPCD
查看更多>>《钻井液与完井液》于1983年创刊,由中国石油天然气集团公司主管,中国石油集团渤海钻探工程有限公司和中国石油华北油田公司联合主办,中国石油集团渤海钻探工程技术研究院承办,现为双月刊,逢单月末出版。报道内容包括钻井液、完井液、酸化液、压裂液、修井液、射孔液、油井水泥浆等方面的科研生产新成果、新技术。读者遍及石油、地质、煤炭、化工、水电、冶金等行业。《钻井液与完井液》是中文核心期刊(2011年版)、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊),被美国《化学文摘》、美国《剑桥科学文摘》、美国《石油文摘》、《中国石油文摘》、“El EnCompass”、“Bibliographic Databases”、“SCOPUS”、《哥白尼索引》(IC)、《中国期刊全文数据库》、《中国学术期刊综合评价数据库》、《万方数据-数字化期刊群》、《中国核心期刊(遴选)数据库》和《中文科技期刊数据库》等国内外检索机构或数据库收录,同时为河北省优秀期刊、中国期刊方阵“双百”期刊、第二届全国优秀科技期刊评比二等奖期刊。
正式出版
收录年代

    偏高岭土活性影响因素及其碱激发反应研究进展

    殷慧柳华杰季成元薛佳伦...
    419-426页
    查看更多>>摘要:偏高岭土具有能耗少、钙含量较低、可耐二氧化碳腐蚀等优点,有取代普通硅酸盐水泥的潜力.通过总结偏高岭土活性影响因素、碱激发反应的研究进展,分析了将偏高岭土应用于固井行业的可行性.总结了目前研究的偏高岭土活性影响因素,包括煅烧温度、煅烧时间和偏高岭土中氧化铝、二氧化硅含量等.煅烧温度过高或过低、煅烧时间过长或过短,偏高岭土的活性都较低.同时,介绍了碱激发反应影响因素及碱激发反应产物的组成.并针对目前研究中存在的不足,讨论了未来研究方向为在固井领域推广应用偏高岭土体系,今后研究应注重揭示各实验因素对偏高岭土体系稠化时间的影响规律,及如何在不引入含钙量较高的物质的基础上,提高偏高岭土体系的抗压强度.

    偏高岭土地质聚合物活性固井

    塔河油田碳酸盐岩储层中聚合物凝胶堵漏技术

    李亮方俊伟彭博一于培志...
    437-443页
    查看更多>>摘要:塔河油田地质条件复杂,缝洞性碳酸盐岩储层孔缝洞发育,在此储层钻进过程中常出现放空、发生井漏,并引发井喷、井塌、卡钻等复杂事故,常规桥堵技术难以有效封堵.针对塔河油田老井修完井过程中的漏失难题,研制了一种抗高温聚合物凝胶堵漏剂,对其进行性能评价可知,聚合物凝胶成胶前基液黏度在 13~14.5 mPa·s范围内,150℃下成胶时间在30~150 min内可控,成胶后失去流动性,形成高强度凝胶塞,具有较高承压强度,使用3mm裂缝钢铁岩心(长5 cm)模拟储层进行封堵能力评价,封堵压力可达 2.1 MPa/42 cm;凝胶具有较好的抗污染性能,稳定性良好;凝胶破胶性能显著,加入碱液改变环境pH值后,可实现 48h破胶成为低黏流体,破胶后的凝胶可满足岩心渗透率恢复值≥85%.该耐温聚合物凝胶既能实现高效封堵,也能有效解堵,在修井作业、恶性漏失等方面具有较好的应用前景.

    聚合物凝胶修井作业自破胶高温储层

    超深缝洞型碳酸盐岩储层超低密度钻井液技术

    张绍俊杨成新张宇邵长春...
    444-450页
    查看更多>>摘要:塔里木油田压力系数低于 1.0的超深井碳酸盐岩低压储层常发生钻井液失返性井漏,其平均井深超过 6000 m,井控风险极大,除了强钻再无更好手段,往往只能提前完井.为提升超深井水平段延伸能力,研究人员研发了高强度空心玻璃微珠,可配制密度为 0.93~1.07 g/cm3 的超低密度水基钻井液.详述了中古 262-H4C井井漏失返后利用低密度水基钻井液重建井筒循环、恢复常规定向钻进的施工过程.现场钻井液密度最低降至 0.98 g/cm3,井漏失返后多钻 373 m,实现了一井钻穿两个缝洞体的地质目的,保障了该井井漏失返后钻至设计井深,开创了空心玻璃微珠超低密度钻井液在国内垂深超6000 m的超深井应用先例,为我国类似老区低压地层应用提供了技术参考.

    井漏失返超低密度水基钻井液空心玻璃微珠

    高强度等四面体树脂固结堵漏剂的研制及应用

    海波林星杰钟诚陆永志...
    481-488页
    查看更多>>摘要:川渝地区在钻井过程中井漏频发,部分区域钻遇复杂地层发生恶性漏失,常常需要多次堵漏或多种堵漏工艺才能封堵成功,严重增加了钻井成本.通过对现有堵漏工艺进行分析,针对裂缝架桥填充原理,通过将高强度等四面体树脂作为主架桥材料、片状树脂及热固性树脂作为充填材料、纤维材料进行缠绕交联后研制成一种一袋式温控胶凝树脂固结堵漏材料YDFD.针对小裂缝,溶洞类、失返性(大裂缝)、呼吸性地层漏失情况,分别选用小、中、大 3个型号的一袋式胶凝树脂固结堵漏剂进行级配,通过温控剂调节堵漏浆的固化时间保障施工安全、实现对漏层的精准封堵,在川渝油气井区处理井漏复杂过程中获得93%的一次堵漏成功率,达到了很好的应用效果,该工艺技术在油气田处理井漏难题时可推广应用.

    堵漏材料高强度等四面体树脂温控固结承压堵漏技术现场试验

    负温固井用锂盐-硫铝酸盐水泥浆体系

    刘涛董三宝王丹高飞...
    496-505页
    查看更多>>摘要:针对负温环境下固井常用水泥石强度发展缓慢甚至停止水化的问题,对锂盐(TSL)-硫铝酸盐水泥(SAC)浆体系开展了浆体性能及在 4℃&-10℃下的水泥石力学性能研究,测试了水泥的水化温升及累计放热量.通过X射线衍射仪(XRD)、热重分析仪(TG/DTG)和扫描电子显微镜(SEM)对水泥的水化过程进行了分析,论证了TSL-SAC水泥浆体系在负温固井工程中应用的可行性.结果表明:TSL-SAC水泥浆体系浆体性能较好,在TSL掺量为SAC的 3%时,在4℃环境下,48 h抗压强度可达 23.01±0.47 MPa,在-10℃环境下,48 h抗压强度可达 3.98±0.07 MPa,满足固井施工要求.同时,通过引入温控材料有效降低了水泥的水化温升及累计放热量,最大水化温升降低了 27.62%,最大水化温升延迟 320.67%出现.TSL促进SAC水化反应进行的机制在于增加了水泥石中凝胶态水化产物铁胶及铝胶的生成量,促进了AFt的生长结晶,形成低结晶度的CaCO3 保护层并减少CH被碳化.实验结果表明,TSL-SAC水泥浆体系具备在负温固井环境下应用的潜力.

    低温硫铝酸盐水泥锂盐力学性能水化机理

    防漏堵漏低密度水泥浆技术

    田野马春旭赵军陈为行...
    515-521页
    查看更多>>摘要:跃进 3-3XC井完钻井深达 9432 m,水平钻进距离超过 3400 m,刷新了亚洲最深和超深水平大位移井的纪录.该井地质结构复杂,施工难度大,对水泥浆性能要求高,除了高温、高压外,地层承压能力低,极易发生漏失.针对此类问题,通过研发新型功能性材料,构建了 C-Lo PSD(1.30 g/cm3)、C-Lite STONE(1.60 g/cm3)与 C-Hi PSD(1.40 g/cm3)三套低密度水泥浆体系,涵盖了中低温、高温等应用条件,并在跃进 3-3XC井中成功应用,水泥浆性能满足固井需求.与之前用水泥浆体系相比,混浆效率、流变性、悬浮稳定性、水泥石抗压强度等明显提升.其中,C-Lite STONE(TBHC=75℃/TTOC=30℃)与C-Hi PSD(TBHC=145℃/TTOC=105℃)水泥浆体系在温差分别为 45℃和 40℃下,顶部 48h抗压强度达到 8.1 MPa和 14.3 MPa.跃进 3-3XC井在施工期间多次遭遇漏失,通过使用自研的新型堵漏材料C-B62和C-B66,成功封堵裂缝,保证了固井施工的顺利进行.

    超深井大位移井高温低密度水泥浆粉煤灰漏失

    一种添加自交联环氧树脂乳液的防腐韧性水泥浆

    王纯全严海兵邓天安刘波...
    522-530页
    查看更多>>摘要:酸性气体中H2S和CO2 要与硅酸盐水化物发生反应,导致水泥石的渗透率增大、抗压强度大幅降低,使油井水泥环受到严重腐蚀,影响井筒完整性.为此,合成一种自交联环氧树脂乳液,用于增强油井水泥耐H2S和CO2 腐蚀的能力.在H2S分压为 2.0 MPa、CO2 分压为 1.5 MPa下,对水泥石的防腐蚀性能和作用机理进行评价与分析.研究结果表明:①交联环氧树脂乳液加量增加,抗压强度增大,超过一定加量后抗压强度增加不明显甚至减小,而弹性模量降低显著,增幅逐渐减少;②自交联环氧树脂乳液能够提高油井水泥石耐H2S和CO2 腐蚀的能力,随着自交联环氧树脂乳液加量的增大,水泥石受H2S和CO2 的腐蚀深度、渗透率降低,抗压强度先增加后降低;③自交联环氧树脂乳液包裹水泥石的水化产物,阻隔了硅酸盐水泥石水化产物与H2S和CO2 等酸性气体的接触,提高了水泥石对H2S和CO2 等酸性气体的耐腐蚀能力;④自交联环氧树脂乳液防腐韧性水泥浆常规工程性能良好,固井水陈化时间、自交联环氧树脂加量、温度变化对稠化时间不敏感,现场应用可操作性强.在 6口井开展了防腐韧性水泥浆试验,固井质量平均优质率达到 90%以上,合格率为 99%以上.结论认为,自交联环氧树脂乳液充填和成膜包裹水泥水化产物,使水泥石具有防腐韧性性能,在川东北高含硫区块具有良好的推广应用前景.

    固井环氧树脂防腐韧性水泥浆高含硫自交联川东北

    定优胶压裂液特性及应用前景展望

    白岩
    546-550页
    查看更多>>摘要:储层改造"工厂化"体积压裂和连续混配施工,要求压裂液对配液水质有更好的广谱性和更快的分散起黏速度.本文报道了一种表面改性定优胶,可直接使用地层水、海水和回注水配制非交联型压裂液.按照SY/T 5107-2016《水基压裂液性能评价方法》对改性定优胶和压裂液进行评价,实验结果表明:改性定优胶在地层水、海水、回注水和pH值 2~12水溶液中,分散性好,增黏速度快,5~20 min可达到最大黏度,满足连续混配施工要求;0.4%定优胶压裂液耐温,耐剪切性能好、网络结构弹性模量高、悬砂性能优异、能满足 140℃压裂施工要求;0.4%定优胶压裂液破胶容易,残渣 212 mg/L,比行业标准 600 mg/L指标低很多,对储层的伤害小.通过定优胶压裂液前景分析,认为使用地层水,海水和回注水配制定优胶压裂液能实现压裂用水就地取材,降低用水成本和备水周期;定优胶压裂液更适合碱敏性储层和非常规致密储层的"工厂化"体积压裂和连续混配施工要求.

    定优胶非交联压裂液耐盐携砂性能

    一种聚合物凝胶暂堵剂的研制及其应用

    刘文堂刘昱彤李旭东刘云飞...
    551-556页
    查看更多>>摘要:老君 4井为普光边缘的一口高含硫气井,经酸压后,地层压力系数低,液面亏空达 1200 m,需进行高强度暂堵后才可进行投产作业,且该井安装两个间隔 1m且内径小(45 mm)循环阀,常规暂堵剂无法顺利通过循环阀内径.针对以上难题,以AMPS、AM为单体,复合一定粒径的无机材料,协同盐和除氧剂等材料,开发出了聚合物凝胶暂堵剂并在老君 4井进行了成功应用,室内和现场实验表明:聚合物凝胶暂堵体系 130℃下高黏度维持时间长达 15d以上,封堵承压达27 MPa,可阻滞高含硫气从井筒逸出,解堵率高,投产后产量约1.20×106 m3/d,应用效果良好.

    聚合物凝胶暂堵滞气封堵