航空动力学报2002,Vol.17Issue(3) :302-304.

下颔式进气道实验研究

Experimental Investigation of Chin Inlet

王新月 廉小纯
航空动力学报2002,Vol.17Issue(3) :302-304.

下颔式进气道实验研究

Experimental Investigation of Chin Inlet

王新月 1廉小纯1
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作者信息

  • 1. 西北工业大学,航空动力与热力工程系,陕西,西安,710072
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摘要

为了验证下颔式进气道/前机身一体化设计方案的合理性及其进气道性能,对下颔式进气道/前机身一体化设计方案进行了实验研究.测出了进气道总压恢复系数、畸变指数随流量系数、攻角、侧滑角的变化规律.结果表明,进气道性能较好,进气道/发动机匹配良好.最后提出了下颔式进气道的进一步改进措施.

关键词

进气道/一体化设计/进气道/机体前机身/实验研究

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出版年

2002
航空动力学报
中国航空学会

航空动力学报

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子:0.59
ISSN:1000-8055
被引量5
参考文献量3
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