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重油催化裂化装置反再流化异常原因分析及应对

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反应再生系统流化异常是催化裂化装置恶性事故,严重时导致反应温度无法维持被迫降量甚至非计划停工。某企业 2。0Mt/a重油催化裂化装置为高低并列式两段再生型式,运行过程中出现三器流化异常,再生立管及斜管催化剂密度下降,再生滑阀前蓄压降低 20kPa,再生滑阀推动力不足,反应温度降低至 485℃。经分析原因为催化剂筛分变化,平衡剂中细粉含量太低,粗颗粒较多,流化因子下降。装置采取降低催化剂循环量、增加床层扰动、控制二再料位、加大催化剂置换及调整再生斜管及立管松动点等方式,同时严格控制新鲜催化剂筛分指标,提高细粉含量,成功应对了流化异常问题。

倪前银

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中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司炼油厂 北京 102500

催化裂化 流化异常 催化剂

2024

石化技术
中国石化集团资产经营管理有限公司北京燕山石化工分公司

石化技术

影响因子:0.261
ISSN:1006-0235
年,卷(期):2024.31(8)