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改进浸入式水口吐出孔设计优化结晶器内钢液流态

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为了优化连铸过程中结晶器内的钢液流态,世界各地的钢厂在改进浸入式水口吐出孔设计方面取得了一定的进展.该技术对于连铸工序实现高效生产高品质钢显得更为重要.一般说来,要实现连铸机高效生产,必须增大浸入式水口的内径和吐出孔尺寸,以增加通钢量,从而提高生产效率.但是,浸入式水口吐出孔尺寸增大后,钢液出口形成的非均匀流导致结晶器内钢水波动及保护渣卷渣夹杂,使钢质降低,且可能导致漏钢.叙述了塔塔钢铁英国公司带钢生产部门的塔尔博特港厂3号连铸机水口设计的技术进步.通过改进水口吐出孔设计,优化浸入式水口吐出孔钢液流态,进而降低结晶器内的钢液波动,减少卷渣夹杂.此外,还对塔尔博特港厂采用改进式水口后的结晶器内钢液流态和钢质进行了调查和评估.叙述了该厂3号铸机改善结晶器钢液流态所做的工作.
The port design development of submerged entry shroud for the optimum flow in the mould

Erwin den Nijs、Garry Coombes、Takahiro Kuroda、刘湃

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黑崎播磨公司荷兰办事处,荷兰北维尔森

塔塔带钢厂,英国塔尔博特港

黑崎播磨公司流量控制耐火材料部,日本福冈

浸入式水口 改进的吐出孔设计 结晶器内钢液波动 塔尔博特港

2014

世界钢铁
宝钢集团有限公司

世界钢铁

影响因子:0.135
ISSN:1672-9587
年,卷(期):2014.14(1)