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基于细分PI控制的热连轧卷取机自动踏步控制仿真和优化

Simulation and optimization of automatic jump control of hot strip mill coiler based on subdivision PI control

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卷取是带钢热连轧产线的关键步骤.因为自动踏步控制(auto jump control,AJC)具有可以使助卷辊避让卷取过程中钢卷层差的功能,所以其成为卷取机控制理论的研究热点.为了解决AJC动态响应不理想而产生的带钢头部质量问题,基于某厂1 450 mm产线设计方案,使用AMEsim软件搭建仿真平台,构建了准确的助卷辊运动模型.在控制策略上,利用设定值余量延长压力控制时间,细分设置PI参数并根据需求对参数进行整定,该策略已于某厂1 450 mm产线控制平台实现成功应用,解决了位置控制动作滞后而无法跟踪设定值的问题,AJC效果及节约响应指标均得到较大改善且累计位置误差减小90%.

automatic jump controlcoilerhot strip millwrapper rollsubdivision PI control

吴楠、李静、申屠南凯、张勇军

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北京科技大学高效轧制与智能制造国家工程研究中心,北京 100083

自动踏步控制 卷取机 热连轧 助卷辊 细分PI控制

国家自然科学基金区域联合重点项目

U21A20483

2023

冶金自动化
冶金自动化研究设计院

冶金自动化

影响因子:0.685
ISSN:1000-7059
年,卷(期):2023.47(4)
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