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期刊信息/Journal information
钻井液与完井液
中国石油集团渤海钻探工程有限公司 中国石油华北油田公司
钻井液与完井液

中国石油集团渤海钻探工程有限公司 中国石油华北油田公司

张健庚

双月刊

1001-5620

zjyywjy@126.com

0317-2725487 2722354

062552

河北省任丘市19号信箱钻井工艺研究院

钻井液与完井液/Journal Drilling Fluid & Completion Fluid北大核心CSTPCD
查看更多>>《钻井液与完井液》于1983年创刊,由中国石油天然气集团公司主管,中国石油集团渤海钻探工程有限公司和中国石油华北油田公司联合主办,中国石油集团渤海钻探工程技术研究院承办,现为双月刊,逢单月末出版。报道内容包括钻井液、完井液、酸化液、压裂液、修井液、射孔液、油井水泥浆等方面的科研生产新成果、新技术。读者遍及石油、地质、煤炭、化工、水电、冶金等行业。《钻井液与完井液》是中文核心期刊(2011年版)、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊),被美国《化学文摘》、美国《剑桥科学文摘》、美国《石油文摘》、《中国石油文摘》、“El EnCompass”、“Bibliographic Databases”、“SCOPUS”、《哥白尼索引》(IC)、《中国期刊全文数据库》、《中国学术期刊综合评价数据库》、《万方数据-数字化期刊群》、《中国核心期刊(遴选)数据库》和《中文科技期刊数据库》等国内外检索机构或数据库收录,同时为河北省优秀期刊、中国期刊方阵“双百”期刊、第二届全国优秀科技期刊评比二等奖期刊。
正式出版
收录年代

    基于水合物层骨架重构的低温早强胶凝材料

    徐鸿志宋伟宸步玉环向常友...
    357-363页
    查看更多>>摘要:针对于天然气水合物能源试采过程中出砂导致试采作业被迫终止的问题,在水合物第 2次试采工作经验和层内加固、防砂理论的基础上,进行了水合物层骨架重构的低温早强胶凝材料体系构建研究.该研究对比了嘉华G级、超细水泥和早强水泥的低温早期强度和长期长度、粒径分布,基于满足层内加固骨架重构孔隙尺寸,进行了低温早强胶凝材料组分设计,以水泥浆流动度、早强性及成本为目标,尽可能提高固结体的早期强度,为后续增渗提供更多强度下降空间.通过研究超细油井水泥与嘉华G级水泥的配比、早强剂优选及加量优化,构建出了低温早强胶凝材料体系,该体系在 15℃水浴下 24h抗压强度可达到 12.86 MPa,具有良好的流动性、稠化时间和失水可控性,相较于文献的低温早强水泥浆体系具有更好的增渗高强特性.该研究为后续研究水合物层内骨架重构高渗透、高强度的工作液体系奠定了材料基础.

    水合物层骨架重构低温早强胶凝材料

    ZnFe-LDHs型固井水泥H2S防腐剂制备及性能评价

    何敏会姚明闫宇博梅开元...
    364-373页
    查看更多>>摘要:我国高酸性油气田资源丰富,但在开发过程中固井水泥石将长期受到H2S等酸性介质的侵蚀,严重威胁到油气井的施工和安全生产.针对此问题,采用水热共沉淀法制备了ZnFe-LDHs型H2S防腐剂,并将掺有优选出的ZnFe-LDHs的水泥石置于 5%浓度的Na2S溶液中分别在常温及 60℃下浸泡 1、3、7、14、28 d,通过抗压强度测试、XRD、SEM等表征手段,分析ZnFe-LDHs对水泥石的防H2S腐蚀能力和作用机理.结果表明,晶化温度为 90℃下制备的Zn/Fe物质的量的比为(1~4)∶1的ZnFe-LDHs性能较好,均可提高水泥石的抗压强度,且强度随着Zn/Fe物质的量的比增加而增大,即掺加了Zn/Fe物质的量的比为 4∶1的ZnFe-LDHs水泥石的作用效果最为明显,其强度增长了 10.11%,而经Na2S溶液浸泡后,其早期强度降低,浸泡 7d时其强度相比于浸泡前在常温及 60℃下分别增长了 8.73%、4.96%,7 d后强度基本趋于稳定,这是由于ZnFe-LDHs能促进水化反应,并在浸泡后期与Na2S反应生成ZnS,提高水泥石的致密性,从而有效防止H2S对水泥石的腐蚀.

    ZnFe-LDHs固井水泥防腐剂H2S

    盐穴储能库固井工艺

    刘自茹肖尧陈旭郝华中...
    374-382页
    查看更多>>摘要:压缩空气储能技术(CAES)利用压缩空气储能,是一种规模大、灵活、低碳的储能技术.云应储能库注采井普遍具有地层温度低、井眼尺寸大、漏失风险未知、注采周期频繁、井筒长期封隔要求高等固井难点,固井难度大.故开展了湖北应城压缩空气储能固井工艺研究,结合紧密堆积设计理论、晶相结构诱导设计,研发了 1套适用于盐穴储能库注采井固井的低温抗盐韧性水泥浆,并形成了相关配套固井工艺.水泥浆密度范围为 1.88~1.93 g/cm3,稠化时间易调,沉降密度差为 0,游离液为 0,API失水量不大于 50 mL,抗盐达半饱和,7 d弹性模量小于 6.13 GPa,低温 30℃下起强度时间小于 10 h,24 h抗压强度大于 14 MPa.该项技术成功应用于湖北云应盆地压缩空气储能项目注采井表层套管及生产套管固井,固井质量合格率为100%,优质率大于95%,同时对盐穴储能库固井提供技术支持和借鉴.

    压缩空气储能盐穴储能库水泥浆抗盐早强韧性固井

    水不分散材料对水泥浆抗水侵性能影响

    焦亚军张华郭雪利张晓兵...
    383-389页
    查看更多>>摘要:川渝地区页岩气储层嘉陵江组裂缝性地层发育、地层水活跃,在钻井过程中出现较为突出的漏失问题,对钻井周期产生很大影响,制约了页岩气井的安全高效开采.针对页岩气井出现的漏失问题,对水不分散水泥浆体系进行研究,对 5种多糖类聚合物和有机聚合物材料进行水不分散性能评价,优选出关键材料种类及配比,形成适用于含水漏失层封堵的低密度水不分散水泥浆体系,结合平衡压力堵漏工艺,保证水泥浆注替至漏失层后不被地层水冲散,实现漏失地层的有效封堵,为后续施工创造了条件.低密度水不分散水泥浆体系在川渝地区Z203H6-X页岩气漏失井中成功应用,地层承压当量密度由 0.99 g/cm3 提高到 1.21 g/cm3,后续结合堵漏浆强化堵漏,地层承压当量密度提升至 1.81 g/cm3,为川渝地区页岩气井含水裂缝型地层漏失问题提供了一种技术手段.

    水不分散水泥浆含水裂缝层漏失当量密度多糖高分子聚合物页岩气井

    长裸眼恶性漏失井双重防漏固井技术

    高元
    390-395页
    查看更多>>摘要:针对长裸眼恶性漏失固井难题,研制了温敏形状记忆防漏隔离液和泡沫防漏水泥浆,两者协同增效降低长裸眼恶性漏失井固井漏失风险.研发的温敏形状记忆材料耐温 150℃,形变记忆温度 80~110℃,制备的温敏形状记忆变形网颗粒形变后长度为常温状态的 10倍,制备的温敏形状记忆膨胀球膨胀后粒径为常温状态的 3倍,研制的温敏防漏隔离液综合性能良好,3 mm裂缝承压堵漏达 8.5 MPa.研选了高性能发泡剂和稳泡剂,研制的泡沫水泥浆密度 1.12~1.31 g/cm3 可调,上下密度差小于 0.01 g/cm3,1.12 g/cm3 泡沫水泥石 30℃下养护 72h后抗压强度可达 6.4 MPa,水泥石中气泡均匀分散.形成了考虑等效堵漏时间和冲洗效率的堵漏隔离液段长的设计方法,制定了泡沫水泥浆分段恒气量注气方式.基于温敏防漏隔离液和泡沫水泥浆双重防漏的固井技术现场应用 2井次,一次性封固段长超 4000 m,隔离液和水泥浆均成功返到地面,固井质量良好.

    泡沫水泥浆温敏形状记忆材料防漏隔离液固井

    杏子川地区长6储层压裂液原位置换原油

    柏浩周福建吴俊霖丁志远...
    396-404页
    查看更多>>摘要:杏子川地区延长组长 6储层具有含油饱和度低、油湿性强,非均质性强(渗透率为 0.10~1.0 mD)等特征.常规压裂液体系润湿改性能力弱、渗吸置换效果差,亟需研究具有渗吸提采功能的压裂液.借助了核磁共振T2 谱手段,测试了不同组成和配比的化学剂对长 6储层岩心内微-纳孔径原油的动用能力,并探究了压裂液原位置换原油的影响因素及其渗吸机理.结果表明:带负电的阴离子试剂AX-2更适合动用长 6低含油饱和度储层,0.10%AX-2渗吸采收率大于 30%,纳米小孔与微米大孔动用程度分别为 42.08%与 22.62%;将表面活性剂AX-2复配成为 10 nm尺寸的纳米乳液AX-1,抗吸附能力更强,动用效果更佳,纳米孔与微米孔动用程度可提升至 58.26%与 29.70%;界面张力为 1.5 mN/m时AX-1最适合动用长 6储层原油,此时液体具有较高的渗吸动力与原油剥离能力.优选体系复配后现场压裂稳定,试油效果良好,平均日产油量超过26 t.

    低含油饱和度纳米乳液核磁T2谱渗吸置换长6砂岩

    滑溜水压裂液用超疏水型多功能减阻剂制备及应用

    冯奇蒋官澄张朔黄胜铭...
    405-413页
    查看更多>>摘要:目前常规滑溜水压裂液体系普遍具有减阻、携砂、抗盐和耐温等多种功能,但均没有考虑通过改变储层表面润湿性而实现储层保护功能.因此,以丙烯酸、丙烯酰胺、自制材料 2-丙烯酰胺基-2-苯基乙烷磺酸和疏水改性剂等为原料,合成了一种超疏水型多功能压裂液用减阻剂SHJZ-1.通过红外光谱仪对合成产物减阻剂结构进行表征,且通过高温高压岩心动态损害评价系统、接触角测量仪、哈克流变仪、闭合管路摩阻测试仪等方法对其性能进行综合评价.结果表明,该减阻剂 SHJZ-1溶解时间短,起黏快;当盐水的矿化度达到 40 000 mg/L时,0.5%SHJZ-1溶液的减阻率在 68%左右;0.15%SHJZ-1溶液在 140℃下高温老化,减阻率仍能达到 70%以上;1.3%SHJZ-1溶液处理后的岩心表现出超疏水效果,岩心接触角为 151.21°;该减阻剂溶液对岩心平均渗透率伤害率仅为 11.6%.超疏水型多功能压裂液体系在HX-1井顺利进行了现场应用,压裂过程中压裂液性能比较平稳,压后产量与临井相比提升10%以上,实现了提质增效的目的.

    滑溜水压裂液减阻剂超疏水现场应用

    一种光纤光镊法测试杀菌剂在压裂液中杀菌效果评价技术

    吴兆亮
    414-418页
    查看更多>>摘要:夏季压裂施工中,由于胍胶压裂液受到细菌等微生物滋生的影响,可能导致液体腐化变质,致使压裂液失效.为此通常需要加入杀菌剂对压裂液中腐生菌进行消除,但目前缺少能够在微观层面评价杀菌剂杀菌效果的技术手段.为此,提出了一种基于光纤光镊的杀菌剂杀菌效果评估技术手段,利用锥形光纤光镊捕获添加杀菌剂前后的腐生菌,在微观尺度分析其运动规律,以此反演杀菌剂的杀菌效果.实验结果表明,该方法可以有效评估腐生菌的活性,对于添加杀菌剂后,腐生菌细胞失活,其运动幅度大幅下降,大约只在 0.8~0.9 μm.而对于正常的腐生菌,其运动幅度通常在 12.1 μm左右.证实了该方法在评估杀菌剂杀菌效果的可行性,为直接评价杀菌剂性能的优劣提供了可靠的理论依据.

    杀菌剂胍胶压裂液有限元分析法光纤光镊