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期刊信息/Journal information
钻井液与完井液
中国石油集团渤海钻探工程有限公司 中国石油华北油田公司
钻井液与完井液

中国石油集团渤海钻探工程有限公司 中国石油华北油田公司

张健庚

双月刊

1001-5620

zjyywjy@126.com

0317-2725487 2722354

062552

河北省任丘市19号信箱钻井工艺研究院

钻井液与完井液/Journal Drilling Fluid & Completion Fluid北大核心CSTPCD
查看更多>>《钻井液与完井液》于1983年创刊,由中国石油天然气集团公司主管,中国石油集团渤海钻探工程有限公司和中国石油华北油田公司联合主办,中国石油集团渤海钻探工程技术研究院承办,现为双月刊,逢单月末出版。报道内容包括钻井液、完井液、酸化液、压裂液、修井液、射孔液、油井水泥浆等方面的科研生产新成果、新技术。读者遍及石油、地质、煤炭、化工、水电、冶金等行业。《钻井液与完井液》是中文核心期刊(2011年版)、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊),被美国《化学文摘》、美国《剑桥科学文摘》、美国《石油文摘》、《中国石油文摘》、“El EnCompass”、“Bibliographic Databases”、“SCOPUS”、《哥白尼索引》(IC)、《中国期刊全文数据库》、《中国学术期刊综合评价数据库》、《万方数据-数字化期刊群》、《中国核心期刊(遴选)数据库》和《中文科技期刊数据库》等国内外检索机构或数据库收录,同时为河北省优秀期刊、中国期刊方阵“双百”期刊、第二届全国优秀科技期刊评比二等奖期刊。
正式出版
收录年代

    一种全温域聚合物缓凝剂

    田野王义昕赵军宋维凯...
    778-783页
    查看更多>>摘要:针对传统链状聚合物缓凝剂规律性差、中低温易超缓凝、强度发展缓慢的技术难题,根据缓凝剂作用机理、通过优化分子结构设计,在 2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)和衣康酸(IA)基础上引入苯乙烯磺酸钠(SSS)单体和长链疏水缔合单体TAS-24,制备出一种新型四元聚合物缓凝剂C-R45L,并通过红外光谱和水泥浆性能评价对其进行了研究。研究结果表明:缓凝剂C-R45L具有良好的缓凝效果,在加量为 4%、温度为 210℃的下稠化时间可达到 347 min;在高温及中低温下都具有良好的规律性,不仅适用于高温条件,也可应用于中低温固井;对水泥石抗压强度无不利影响,中低温及顶部强度发展快,具有良好的大温差性能,适用于长封固段固井。缓凝剂C-R45L在古探 1井成功应用,固井质量优良。

    聚合物缓凝剂全温域疏水缔合规律性大温差

    分散聚合法制备固井降失水剂及性能研究

    邹亦玮王义昕朱思佳宋维凯...
    784-791页
    查看更多>>摘要:针对水溶液聚合以及反相乳液聚合的弊端,首次报道了一种通过分散聚合制备固井降失水剂C-FL72L的方法。其中,以丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、富马酸(FA)、N,N-二甲基丙烯酰胺(DMA)为聚合单体,季戊四醇三烯丙基醚(APE)为交联剂,聚乙烯吡咯烷酮(PVP-K30)为稳定剂,固含量为 33%。对分散聚合的反应动力学进行了考察,反应 4h转化率可达 98。9%。通过红外光谱测试、热重分析、高效液相色谱分析、凝胶渗透色谱分析等表征手段,表明所有单体充分且完全聚合,降失水剂耐温超过 300℃,分子量可达 77。2万。对样品在水泥浆中的应用性能进行了评价,在 210℃下,可将失水控制在 50 mL以内,水泥浆流变性能、稠化性能、抗压强度等水泥浆综合工程性能良好。并对使用新合成方法制备的降失水剂的作用机理进行了探讨。降失水剂C-FL72L在高密度、低密度、树脂、胶乳、盐水等功能水泥浆体系中综合应用性能优异,有着广阔的应用前景。

    固井油井水泥降失水剂分散聚合控失水高温高压

    钻井液降滤失剂与水泥浆接触污染机理及防止对策

    杨兆亮刘森沈欣宇罗越耀...
    792-799页
    查看更多>>摘要:为了解决钻井液对低密度水泥浆的污染问题,必须掌握钻井液处理剂对水泥浆的微观结构、聚集稳定性等性能的影响。选用性能显著的钻井液用抗高温降滤失剂LS-2A作为研究对象,采用单因素分析法研究了LS-2A对水泥浆的性能影响。实验研究表明,LS-2A中的羧酸、羟基、磺酸基官能团会与水泥浆中的Ca2+发生交联生成絮凝物,使水泥石水化产物形成胶凝网状结构,凝胶包裹吸附水泥浆中的自由水,降低水泥浆流动性,抑制水泥浆的早期水化反应速度,降低水泥石的抗压强度。针对LS-2A引起的污染问题,通过双 1,6-亚己基三胺五甲叉膦酸(BHMTPMPA)与氧化锌(ZnO)以质量比 3∶1复配而成一种抗污染剂。掺入 5%抗污染剂后水泥浆流动度由 14 cm提升至 24 cm。在 205℃×130 MPa×110 min条件下,水泥浆与钻井液的混合浆体(7∶3)的稠化时间仅 51 min,未能满足固井要求。而使用了抗污染剂后的水泥浆、钻井液、隔离液(7∶2∶1)的混浆稠化时间大于 300 min。BHMTPMP与ZnO通过与水泥浆中Ca2+反应,在水泥颗粒表面形成保护膜并产生电性斥力作用,成功解决了LS-2A造成的水泥浆污染问题,并在蓬深6井注水泥塞固井施工中成功应用。

    降滤失剂污染机理抗污染剂钻井液

    深层煤层气返排液用无固相一体化悬浮液的研究

    张瀚李小江朱卫平徐栋...
    800-805页
    查看更多>>摘要:由于深层煤层气压裂液返排液矿化度高、成分复杂、难以重复,而目前的悬浮液基压裂液体系固含量较高,易对致密煤层造成严重伤害。因此,该研究以油溶性聚合物ZL-1作为稳定剂,白油作为溶剂,依次添加聚丙烯酰胺减阻剂AE,激活剂异丙醇,转相剂OPE-10,配制无固相一体化悬浮液。利用单因素控制变量法确定各组分种类筛选,并结合正交实验,确定悬浮体系配方为 65%白油、1。3%稳定剂、3。25%转相剂、0。455%激活剂、30%减阻剂。评价了悬浮压裂液的综合性能。测试结果表明,在 200 g/L矿化度下,无固相悬浮液配制压裂液比与传统含膨润土稳定剂的悬浮液压裂液的表观黏度增加了 40%,通过SEM与Zeta电位及纳米粒度分析仪证明:无固相悬浮压裂液的致密层片状结构,具有更好的耐盐屏蔽效应。此外,无固相悬浮压裂液破胶后无残渣,对煤样渗透率的平均伤害率小于 15%,可成功应用于深层煤层气高矿化度返排液重复配液。

    煤层气压裂液返排液悬浮液

    一体化生物复合乳液及在碳酸盐岩体积加砂压裂中的应用

    胡艾国林波严向阳李克智...
    806-815页
    查看更多>>摘要:针对碳酸盐岩体积加砂压裂的难点,以减阻剂速溶、高效增黏和在线变黏一体化为出发点,将小分子改性生物单体与丙烯酰胺、水解度控制单体、微电荷单体等接枝共聚,引入相关功能助剂,制备出有效含量高、功能复合的一体化生物复合乳液,构建高减阻强携砂压裂液体系并制定针对性的用液方案、工艺优化,实现碳酸盐储层控缝高、造复杂缝网、控黏增砂、充分改造的目标。该乳液有效含量、水解度、分子量分别控制在 30%左右、40%~50%、1200~1300万,微电荷单体 2。0%和小分子生物单体 0。6%时性能最优,溶解时间低于 20 s,3 min增黏率达 90%以上,CAC1,CAC2 分别为 1。79 g/L、3。89 g/L;对压裂液综合性能评价表明:低黏液、中黏液、高黏液降阻率分别可达 75%、70%、60%以上,降阻率保持率 96%以上;高黏液、中黏液在 110℃、170 s-1 剪切 90 min后黏度分别保持在 45~50 mPa·s、20~25 mPa·s;中黏液(0。4%)黏弹性表征Tanδ<0。4就具有良好的携砂性能,支撑剂沉降速率低至 0。1 cm·s-1;压裂液破胶液黏度低于 3 mm2/s,表面张力 27 mN/m以下,残渣含量低至 20 mg/L以下。该技术在鄂尔多斯盆地碳酸盐岩井进行体积加砂压裂先导实验及规模化应用超过 30井次,液体性能稳定,加砂完成率 95%以上,取得了良好的增产效果,为致密碳酸盐岩开发提供了强有力的技术手段。

    碳酸盐岩体积加砂压裂复杂缝网生物复合乳液低黏高弹性一体化

    一种抗钙盐性能优异的吸附型酸化缓速剂

    蒋琪王鹏祥全红平
    816-823页
    查看更多>>摘要:为增强储层酸化改造效果,利用磺酸盐单体(MS)、丙烯酰胺(AM)、烯丙基聚氧乙烯醚(APEG-2400)、十八烷基二甲基烯丙基氯化铵(DMAAC-18)制备一种吸附型酸化缓速剂。通过单因素实验筛选出最佳合成条件:单体配比n(AM)∶n(MS)∶n(DMAAC-18)∶n(APEG-2400)=90∶5∶1∶4,单体浓度为 35%,引发剂加量为 1。0%,反应温度为 50℃,反应时间为 5h。使用傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)表征缓速剂的结构,结果表明与预期产物相符。在缓速剂加量为1。3%时,缓速率达到 81。56%,并且表观黏度保持在 3 mPa·s,具备优异的低黏性能。同时酸化缓速剂在 110℃下的缓速率超过 83%,拥有良好的抗温性能。酸化缓速剂与助排剂、铁离子稳定剂和缓蚀剂之间的配伍性好,不会出现沉淀絮凝,缓速酸体系缓速效果较好。抗氯化钙能力可达 70000 mg/L,在 350℃的高温下,质量损失只有 17。59%,热稳定性良好。扫描电子显微镜(SEM)测试结果表明,缓速剂在岩石表面成功吸附并形成了一层致密的吸附膜。

    碳酸盐岩储层酸化缓速剂吸附

    低压气井水侵伤害及解堵液体系研究与应用

    廖云虎林科雄贾辉罗刚...
    824-832页
    查看更多>>摘要:南海D气田低压气井存在较为严重的水侵伤害问题,通过岩屑膨胀率实验、岩心水敏伤害实验、水锁伤害预测、岩心水侵驱替实验以及三维CT扫描分析等手段目标低压气井水侵伤害进行了研究,明确了水侵伤害的程度。通过对水侵防治剂和新型复合有机酸HWCP的性能评价及优化,结合缓蚀剂、防水锁剂和黏土稳定剂等处理剂,研制了一套适合海上低压气井水侵伤害治理的解堵液体系。研究结果表明:凝析水对低渗岩心的水敏伤害较为严重,水锁损害程度预测结果为弱~中等偏弱。储层天然岩心存在比较严重的水侵伤害现象,当驱替压力为 0。5 MPa,驱替时间为 180 min时,饱和地层水和凝析水的两块岩心水侵伤害率分别为 59。76%和 69。67%。解堵液体系具有较低的表面张力、良好的防膨效果和缓蚀性能、较强的水侵伤害解除能力,天然岩心注入水侵防治剂和解堵液后,驱替 180 min后的渗透率恢复值可达 100%以上。解堵工作液体系在南海D气田A9hSa井进行了现场应用,成功解除了水侵伤害,该井产气量从 3。3×104 m3/d提升到9。0×104 m3/d以上,取得了良好的现场应用效果。

    低压气井水侵伤害复合酸解堵液水侵防治剂现场应用