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期刊信息/Journal information
机械管理开发
机械管理开发

王守信

双月刊

1003-773X

wsxlxy@sina.com

0351-4137542 4041807

030001

山西省太原市并州路39号

机械管理开发/Journal Mechanical Management and Development
查看更多>>本刊以理论应用研究为主,面向机械、电子等行业企业和科研院校、开发管理资源、探讨管理及管理方法、交流学术成果和管理实践经验,提供管理信息和咨询服务,为研究生、工程师各类技术人员展示技术才华提供平台、为管理人员交流管理经验提供交流的窗口。
正式出版
收录年代

    有限元模拟技术在《机械设计基础》课程教学中的应用

    初晓孟王蒋军
    264-265,268页
    查看更多>>摘要:探讨了有限元分析在《机械设计基础》课程理论与实验教学过程中的应用,利用有限元技术模拟螺母在受拉状态下的应力和应变的情况.实践证明:利用有限元模拟技术,可以加强学生对《机械设计基础》课程理论知识的理解,提升学生在课程学习上的积极性,培养学生的创新型思维,提高学生动手建模的能力,教学效果得到有效提高.

    有限元模拟技术《机械设计基础》螺纹联接教学探索教学实践

    特厚煤层综放开采小煤柱巷道支护技术研究

    马飞
    266-268页
    查看更多>>摘要:特厚煤层综放开采时巷道更容易变形,对支护方案提出了更高的要求.在对某特厚煤层进行概述的基础上,结合煤层实际情况设计了小煤柱巷道支护的技术方案.方案主要是使用锚杆、锚索、W型钢带、钢筋网、金属网等进行联合支护,锚杆和锚索的规格型号分别为Φ22 mm × 2 400 mm 和 Φ21.8-1 × 19-6300(或 4 300)mm.巷道破碎区域可以使用W型短节钢带、矿用工字钢、高强度蝶形托盘等进行强化支护.通过实践观察,发现巷道围岩变形量在可以接受的范围内,锚杆和锚索的预紧力也在理想范围内.支护方案有效保障了小煤柱巷道的稳定性.

    特厚煤层小煤柱支护技术锚杆锚索围岩变形

    一种高效稳定的细纱机伺服控制系统设计

    杜宗宗
    269-270,273页
    查看更多>>摘要:传统细纱机的钢领板升降、加捻和牵伸运动全部靠主轴的机械传动,如果要改纺不同品种的纱线就需要大量的人力和时间来计算及更换机械齿轮,效率低下、容易出错.基于此,设计了 一种高效稳定的细纱机伺服控制系统,只需在人机界面上设定所纺纱线的一系列工艺参数,细纱机的钢领板、罗拉和锭子就能够按照控制器计算出的速度高精度运行.纺纱结束后快速进行集体落纱,有利于纺织厂提高劳动生产率、降低劳动强度.

    伺服控制系统细纱机集体落纱全电子化

    盾构技术在煤矿硬岩中掘进巷道的研究与应用

    程建斌
    271-273页
    查看更多>>摘要:针对煤矿硬岩巷道掘进效率低、机械自动化水平低、作业环境差及劳动强度大等问题,同时为了降低工作面回采过程中的瓦斯浓度,选型EQS3000硬岩全断面盾构掘进设备建设高抽巷,结果表明该盾构机能够连续化掘进、支护及排矸作业,实现岩巷平均日进尺20.26 m,最高可达51 m,月进可达608 m,达到传统掘进效率的3~4倍,提高了煤矿巷道掘进安全作业环境,具有较高的机械化水平,真正实现了"机械化换人、自动化减人".同时,采取岩巷掘进和矸石井下充填的新模式,为实现矿山绿色开采开辟了新思路.

    岩巷掘进盾构技术排矸充填

    基于激光测距技术的带式输送机集控技术研究

    郭志辉
    274-275,280页
    查看更多>>摘要:基于矿井当前带式输送机的能耗状况分析,基于激光测距技术这一基础理论,重点研究了基于激光测距技术的载荷检测原理,使实时检测带式输送机上的煤流状态和载荷分布情况成为可能,进而设计并应用了带式输送机集中控制系统检测装置,验证了系统的精度及节能效果,实现了预期目的.

    带式输送机激光测距技术集中控制系统载荷实时检测节能降耗

    圆弧切入切出编程技巧在数控铣床中的应用探讨

    王爱萍
    276-277,280页
    查看更多>>摘要:以圆形零件为例,介绍圆弧切入切出编程技巧.基于编程案例与编程原则,合理编制数控铣床的圆弧切入切出加工程序.考虑到机械加工中零件轮廓分为内轮廓和外轮廓两种,因而分别对两种零件轮廓的圆弧切入切出编程技巧进行说明,并将相关技巧应用于工程实践,确认相关编程技巧的应用价值.

    圆弧切入切出编程技巧数控铣床

    煤矿井下巷道快速掘进体系的应用研究

    赵俊
    278-280页
    查看更多>>摘要:为了进一步提高煤矿井下巷道掘进效率和安全性,提出了一种新的煤矿井下巷道快速掘进体系,通过进行巷道掘进设备智能化改造、巷道掘进作业流程优化、巷道支护方式优化,实现了井下巷道掘进作业效率和安全性的快速提升.根据实际应用表明,新的快速掘进体系将井下巷道掘进效率提升了 16.3%,大幅提升了井下巷道掘进效率、降低了巷道掘进劳动强度.

    巷道掘进巷道支护智能化改造

    预应力锚杆巷道支护方案优化研究

    郭振勇
    281-283页
    查看更多>>摘要:为提升支护效果,优化支护方案,对不同支护参数下支护效果进行分析,发现随着预紧力的增大,此时压应力区域叠加长度呈现逐步增大的趋势,即当锚杆预紧力增大,锚杆间应力叠加效果越强.同时随着锚杆间距的增大,此时压应力区域叠加长度及压应力均值均呈现减小的趋势,即当锚杆间距增大,锚杆间应力叠加效果越差.根据模拟结果给出优化方案,对优化后的支护方案进行应用研究,发现优化后相对于原支护设计巷道表面位移减小了 3%左右,顶板浅部离层量降低了 2%左右,深部离层无明显改变,为矿井降本增效作出一定的贡献.

    数值模拟顶板离层支护优化应力叠加

    机器视觉技术在输送带跑偏检测中应用分析

    杨渤
    284-285,288页
    查看更多>>摘要:为提高带式输送机运行可靠性及故障早期预警能力,提出将非接触式的机器视觉技术应用到带式输送机跑偏检测中.对跑偏检测整体架构以及图像处理、分析以及跑偏量识别过程等进行分析,并通过对比现场实测与机器视觉检测获取的输送带跑偏量.构建的跑偏检测系统运行平稳,可在一定程度提升带式输送机跑偏故障预警能力.

    带式输送机跑偏机器视觉图像分析

    综采工作面联合通风除尘系统应用

    边高沁
    286-288页
    查看更多>>摘要:针对申家庄煤矿N11511工作面在回采过程中粉尘浓度高、能见度低等技术难题,严重制约着工作面安全高效回采的问题,提出了"自动控制喷雾除尘+泡沫抑尘"联合除尘系统.通过实际应用效果来看,采用联合除尘系统后降低了工作面除尘劳动作业强度,提高自动化水平以及除尘效果,工作面回采期间粉尘质量浓度由原来的127 mg/m3降低为24 mg/m3,取得了显著应用成效.

    综采工作面除尘自动喷雾除尘泡沫抑尘